文章來源:中(zhong)國(guo)石(shi)油天然氣集團(tuan)公司 發布時(shi)間:2015-10-27
10月24日,中國石油呼和浩特石化公司3號棧橋小鶴管火車裝車計量系統靜態軌道衡比對試驗連續運行12天后,結果顯示,系統計量準確度達±2.5%。至此,呼石化成品油火車出廠實現流量計自動計量交接,這在中國石油集團公司成品油火車計量交接中處于先進水平。
呼石化年500萬噸煉油擴能改造項目投產后,公司成品油出廠主要依賴大鶴管裝車,火車槽車運輸,槽車采用人工檢尺交接計量方式。這種計量方式準確度低、火車占位時間長、勞動強度大,且流量計火車裝車定量系統不穩定,無法達到計量交接要求。
為提高公司計量管理水平,2013年7月,呼石化大鶴管火車裝車計量系統精度改造項目立項,將原來的火車定量裝車系統改造為計量裝車系統,實現流量計直接計量交接,提高裝車計量效率和準確性。
今年7月,呼石化確定改造方案并予以實施。在系統調試階段,實施了將輸油控制方案改為連鎖控制,保持管輸流量動態平衡。同時,根據流量計特性和裝車曲線,減少流量提升時間,通過優化控制方案,減少和消減了系統擾動。呼石化對裝車系統控制部分進行多次改造、驗證,計量部與儲運車間、西北銷售公司、內蒙古計量測試研究院專家一起進行了3批次共150余節罐車靜態軌道衡比對試驗,驗證計量裝車系統裝車準確度達到了±2.5%。,并于9月18日投用。經過一個多月的使用驗證,大鶴管火車汽油裝車計量系統達到行業先進水平。
為提高成品油火車出廠效率,呼石化決定對3號棧橋小鶴管進行改造,拆除7套液化氣鶴管,將7套苯裝車鶴管改造為柴油裝車鶴管,另新增33套柴油裝車鶴管,同時改造輸油工藝以實現流量計直接計量交接。改造項目完成后,進行了一個月的檢尺比對和多次控制方案調整,提高了系統壓力的穩定性,實現了穩流裝車。
呼石化火(huo)車(che)裝車(che)計(ji)量系(xi)統改(gai)造(zao)完成后,提高(gao)了人(ren)工作(zuo)業的安全系(xi)數,降(jiang)低了勞動(dong)強度,裝車(che)效(xiao)(xiao)率比改(gai)造(zao)前提高(gao)了30%以上,提高(gao)了油品(pin)出廠(chang)效(xiao)(xiao)率,提升了公司的社會效(xiao)(xiao)益和(he)經濟效(xiao)(xiao)益。